Estafadores
- TEMA
Quality & Reliability Engineering – Ingeniería de Calidad y Confiabilidad
- TÍTULO
Propuesta de mejora para reducir el merma en la producción de envases mediante la aplicación de la estandarización del trabajo y SMED en una empresa del sector plásticos.
- OBJETIVOS
- Objetivo general
Reducir el porcentaje de merma en la producción de envases en una empresa del sector plástico utilizando la estandarización del trabajo y SMED
- Objetivos específicos
- Objetivo 1: Elaborar el marco teórico y estado del arte.
- Objetivo 2: Realizar el análisis y diagnóstico del problema usando herramientas de ingeniería industrial.
- Objetivo 3: Diseñar y desarrollar propuestas de solución.
- Objetivo 4: Validar la solución, evaluar su viabilidad económica como también reconocer los alcances y limitaciones del estudio.
- FUNDAMENTACIÓN
En el rubro industrial poseer merma es parte del día a día, para poder disminuirlo las empresas se enfocan en posibles mejoras o planes de control de calidad, inspección, técnicas de muestreo, entre otras. Es por ello qué a continuación se muestra investigaciones que tuvieron problemas similares y como abordaron sus problemas y el tipo de solución que aplicaron.
- Antecedentes
Según (Shahriar et al., 2022) en su investigación titulada "Implementation of 5S in a plastic bag manufacturing industry: A case study". Presenta un aporte significativo al campo de la gestion de calidad en la industria manufacturera. Dentro de su artículo define como aplicó e implementó con éxito la metodologia "5 S" dentro de una fabrica de
bolsas plásticas. Según los resultados presentados logró una mayor eficiencia en la producción debido a la reducción de tiempos en los cambios de herramienta en un 50%. Ademá se logro una reducción del 30% en el tiempo de preparación de la máquina para el proceso de fabricación de bolsas plásticas. Asimismo, una reducción del 40% en los defectos de calidad de bolsas plásticas, claro está que esto mejoró la satisfacción de los clientes y redujo significativamente los costos de retrabajo.
Según (Dockree et al., 2021)en su investigación titulada: "Error chain analysis
—an effective method for tighter manufacturing process control". La importancia de la investigación radica en mejorar en más del 20% la eficiencia y disminución de errores de productos, por tal, para no perder como empresa posicionamiento en el mercado y mantener la ventaja sobre los competidores se propone analizar las posibles herramientas de control en la mejora de la calidad de los procesos. Se muestra como principal resultado el incremento de la eficiencia en un 20,3%, y con ello la disminución de 2860 errores. De la investigación realizada se puede concluir que, al analizar el control de un complejo proceso de fabricación, se puede aplicar una solución rápida en niveles de controles ECA, esta es una herramienta muy útil para lograr la implementación táctica de controles para empresas de fabricación a gran escala. Con esto, se puede alcanzar un objetivo de calidad de la forma más eficiente posible y sin previo aviso conocimiento o experiencia del proceso.
.
- Descripción de la organización
La empresa de estudio es una empresa dedicada a la producción y al comercio de plásticos derivados del PET, Policloruro de Vinilo (PVC), etc. Se sitúa entre las 500 organizaciones más importantes del país, en cuanto a la sección, se encuentra entre las cinco empresas de mayor relevancia del sector plástico.
Entre sus principales productos se encuentran:
Envases y embalajes: Esta línea de producción es una de las que genera mayor carga de trabajo para la empresa y el área de la investigación.
Figura 1
Productos de envases y embalajes
Fuente: Pagina web de CIPSA
Otros productos como balones y útiles escolares: (ver anexo figura 02 y 03)
AMPLIAR ESTE PUNTO : SECTOR, PRODUCTO, DIAGRAMA DE PROCESO dop, EXPLICACIÓN DEL PROCESOS, CIPOC (APROX 15 PAGINAS)
- Planteamiento del problema
Al cierre del 2022, se tiene se tiene alto % de MERMA, el mismo que representa 7,3 % (Ver Tabla 01. porcentaje de merma mensual), siendo el mínimo esperado 5% indicado por el área de calidad de la empresa y claro por encima del merma referencial (3%) de acuerdo a un estudio realizado en chile. Siendo las pérdidas económicas de 580 KPEN (Ver Tabla 02. Representación de pérdidas económicas), lo que representa 5% de la venta facturada de dicha línea de producción PE.
DATOS ESTADISTISTICOS (PARETO)
INDICADOR DEL PROBLEMA COMO FORMULA MATEMATICA
FUENTE DEL ARTICULO
1
Tabla 1
Porcentaje de merma mensual y total 2022
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubr e
Noviembre
Diciembre
Total
Producción
66,230
50,618
46,295
33,974
51,350
53,412
63,287
72,809
43,870
22,434
8,860
10,113
523,252
merma
4,584
2,596
3,888
1,238
2,144
3,918
4,476
6,257
3,684
2,314
2,145
1,399
38,643
% merma
6.9%
5.1%
8.4%
3.6%
4.2%
7.3%
7.1%
8.6%
8.4%
10.3%
24.2%
13.8%
7.3%
% merma esperado
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
Fuente: Área de producción CIPSA (2022)
Como se puede apreciar en la Tabla 1, durante el año 2022 se obtiene un total promedio de 7.3% de merma anual (Ver Figura 4. Base de datos "Parte productivo"), asimismo, se muestra el porcentaje de 5% esperado por el área de calidad. Por dicho motivo el estudio de investigación se centrará en el porcentaje de merma.
Asipla y la ASCC (2018), en su análisis de diagnóstico y propuestas para favorecer la demanda de resinas plásticas recicladas en el país, concluyo que él porcentaje de merma en el sector de plástico es de 3%.
1
Asimismo, en el periodo enero a diciembre del 2022 se analizó las líneas de productos, se pudo obtener la siguiente información: De la línea de producción de envases la facturación es de S/. 10,658.742 nuevos soles, el impacto del costo por merma es de S/. 580,664 nuevos soles representan un 5.4% del costo de su línea de producción.
Tabla 2
Representación de pérdidas económicas
Mes
Ventas
Merma
Merma
Enero
1,242,252
54,753
4.4%
Febrero
675,000
45,786
6.8%
Marzo
817,000
67,733
8.3%
Abril
861,000
50,987
5.9%
Mayo
729,000
68,970
9.5%
Junio
917,000
55,233
6.0%
Julio
1,153,000
55,935
4.9%
Agosto
914,000
65,285
7.1%
Setiembre
850,000
20,590
2.4%
Octubre
745,140
27,038
3.6%
Noviembre
830,230
28,661
3.5%
Diciembre
925,120
39,691
4.3%
Fuente: Área de ventas CIPSA (2022)
Se observa en la Tabla 2 un registro de las ventas obtenidas en todo el año 2022, asimismo, se detalla los montos en soles del merma para cada uno de los meses, todo esto para reflejar el porcentaje de pérdida económica debido al merma.
BRECHA TECNICA
ARTICULO QUE SE QUIERE LLEGAR EN PORCENTAJE.
IMPACTO ECONOMICO.
IMPACTO EN SOLES DE LA BRECHA TECNICA.
- Análisis preliminar de causas, variables e hipótesis
De acuerdo al análisis realizado, se ha identificado como principales causas raíz: Deficiente control de calidad en la selección de materiales, ausencia de herramientas de medición, ausencia de aplicación de metodología de gestión avanzada, procedimiento e instructivo no actualizado, personal poco calificado para programación y control de parámetros en máquina.
CUADRO DE CAUSAS Y DESCRIPCIÓN.
OTRO CUADRO DE MOTIVOS CAUSAS Y HERRAMIENTAS.
Figura 5
Esquema árbol de problema.
Scrap modificar por merma
Fuente: Área de producción CIPSA (2022)
EVALUAR CAUSAS MOTIVOS Y HERRAMIENTAS, FUENTES Y ARTICULOS.
En la figura 4 se desglosa el árbol de problemas para conocer las causas que están generando los motivos que conllevan al problema existente. Posteriormente se procede a realizar la identificación de la variable
ARBOL DE OBJETIVOS
- Materia prima de baja calidad_ CAUSAS Y MOTIVOS
Se puede observar que como parte de los insumos para elaboración de envases (Ver Anexo Figura 6. Diagrama de Procesos) se emplea MERMA (Ver Tabla 3. Porcentaje de Merma en insumos), y este represente 7% de la concentración del total de insumos requeridos para la producción.
Si bien se cuenta con el visto bueno del área de calidad para la reutilización de merma en la producción de envases, solo se puede reutilizar parte de la merma generado pues
como se mencionó líneas arriba los plásticos reciclados pasan por un proceso de degradado, en el cuadro adjunto se muestra el % de utilización de Merma en los insumos:
Tabla 3
Porcentaje de Merma en insumos
CANTIDAD
TIPO DE INSUMO
%
MEZCLA
DE
MATERIAL REQUERIDO
RESINA
89%
465,695
MERMA
7%
34,011
MASTERBATCH
4%
20,930
Total
100%
520,637
Fuente: Área de calidad de CIPSA (2022)
La Tabla 3 muestra la participación de Merma en los insumos y el % de utilización de merma en la producción anual del 2022 (Ver Anexo Tabla 4. Porcentaje de merma reutilizado 2022), para el 2022 de un total de 520,637 kg requeridos para la producción, 34 toneladas fueron merma. Es decir, más del 90% de merma generado es reutilizado para la elaboración de nuevos productos.
- Uso inadecuado de equipo y maquinas
A lo largo del periodo 2022, en cada una de las líneas se han identificado fallas, lo que evidencia mal uso de máquinas (Ver Anexo Tabla 5. Fallas por linea 2022) que conllevan a cambiar y ajustar los parámetros y rangos de las máquinas, tiempo, limpieza y ajuste.
- Diagrama de Pareto de causas del problema
Se analizó la data obtenida del departamento de producción (Ver Anexo Figura 7. Causal Merma por sección). Posteriormente se realizó una ponderación para definir las causas según las ocurrencias (Ver Tabla 6. Ponderación de causas del problema).
Tabla 6
Ponderación de causas del problema
Causas
Ponderación
Ponderación acumulada
Deficiente control de calidad en la selección de materiales
20%
20%
Ausencia de herramientas de medición
15%
35%
Ausencia de aplicación de metodologia de gestión avanzada
30%
65%
Procedimiento e instructivo no actualizado
18%
83%
Personal poco calificado para programación y control de parametros en la máquina
17%
100%
Total
100%
100%
Fuente: Área de producción de CIPSA (2023)
Así mismo, estas causas del problema se graficaron en un diagrama de Pareto donde proceden a clasificarse (Ver Anexo Figura 8. Diagrama de Pareto de causas del problema). En dicha grafica se muestra el impacto del 80% de los problemas se debe atacar en este caso con mayor magnitud los 3 problemas de:
- Deficiente control de calidad en la selección de materiales
- Ausencia de herramientas de medición
- Ausencia de aplicación de metodología de gestión avanzada Hipotesis:
La aplicación del SMED y la estandarización del trabajo reducirá el porcentaje de merma en la producción de envases en una empresa del sector plástico.
- Diseño de la investigación
El presente trabajo tendrá un enfoque de la investigación cuantitativo debido a que la recolección de datos, análisis y el proceso se ejecutará por medio de la estadística con la finalidad de comprobar las hipótesis.
Figura 9
Pasos para diseño de investigación
- Alcances y limitaciones
- Alcances
Dentro del alcance principal se cuenta con el visto bueno por parte de la gerencia de producción, asimismo, se tiene acceso a la data e información necesaria para desarrollar el proyecto sin ningún problema.
- Limitaciones
La principal limitación es que no se tiene el total acceso a los reportes de calidad, administrados por la gerencia de investigación y desarrollo, además, existe poca inquisición por parte de encargados de almacén para conocer a fondo el acopio y cuidados que se le brinda a la materia prima.
- Resultados esperados
Se espera tener una disminución de al menos 15% de productos rechazados, ya que, según (Dockree et al., 2021b), en su investigación titulada "Error chain analysis—an
effective method for tighter manufacturing process control". La cual nos permite identificar y comprender las causas raíces de los errores en la fabricación, para abordarlos y obtener mejores resultados en la calidad y eficiencia en el proceso de fabricación, asimismo, menciona una reducción en los defectos de hasta 25%, reduciendo significativamente los rechazos en un 20%.
Se espera reducir el cambio de accesorios de la máquina en un 45% para evitar que el material se queme dentro de la tolva, puesto que, (Ganganallimath et al., 2023) en su investigación titulada "An Approach Toward Lean Manufacturing Through Application of SMED as a Lean Tool". Recalca la importancia de SMED para reducir el tiempo de cambio de herramientas dentro del proceso productivo, generando mayor eficiencia en la producción, además, indica como resultado una reducción del 74% en el cambio de herramientas.
Se tiene como expectativa desarrollar protocolos de calidad adecuados para el proceso de selección de materiales, dado que, (Lopes et al., 2020) en el caso presentado "Reducing scrap and improving an air conditioning pipe production line". Destaca la importancia de la medición, asimismo, señala que la implementación de un sistema de calidad mejorado acompañado de una optimización del proceso de producción permitió reducir el desperdico a un 50%, aumentando así la productividad en un 25%.
- Viabilidad
El tema propuesto es viable, ya que, se cuenta con la buena disposición de la empresa y se tiene respaldo de literatura para abordar el tema con mayor facilidad, puesto que, según (Jurík et al., 2020) en su investigación "The application of smed method in the industrial enterprise". Destaca el valor de la utilización de la herramienta SMED, obtuvo resultados que incluyen: un aumento del 20% en la eficiencia de producción y disminución de 15% en costos de producción. Con estos resultados se muestra el impacto significativo en la productividad y eficiencia de la producción industrial con dicha herramienta.
Dentro del proceso también es posible realizar mejoras, por ello, según (Jachowicz et al., 2021) propone el uso de análisis numérico como herramienta valiosa para la selección de material adecuado en el proceso de moldeo por inyección. Obteniendo resultados en optimización del Desarrollo de un producto en un 30%, reducción de costos de producción en un 20%, debido a la selección adecuada de material.
Por último, (Yazıcı et al., 2021) cuyo caso habla de reducir de manera efectiva los cambios de herramientas a traves del método SMED. Obteniendo resultados en la reducción de tiempos de configuración del 66% y mejorando la eficiencia del proceso en un 27%,
- Presupuesto de la investigación
A continuación, se muestra el detalle de la elaboración del presupuesto de investigación:
Figura 10
Presupuesto de Investigación
Fuente: Elaboración propia (2023)
En la figura 4 se aprecia el presupuesto utilizado para esta investigación, el cual detalla los gastos operativos en soles cuantificados según el costo por hora llevado a las horas totales empleadas por cada recurso, asimismo, se detalla los gastos de transporte.
- DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
- Índice Propuesto INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE / MARCO TEÓRICO
- ANTECEDENTES
- MARCO TEÓRICO
- Moldeo por inyección
- Definición de SMED
- Herramientas de control de calidad
- Etapas y pasos de implementación
- ESTADO DEL ARTE
- Metodología
- Análisis de estudios previos
- Casos de éxito
- MARCO NORMATIVO
CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
- DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
- DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
- Análisis del entorno de la empresa
- Descripción del Sistema productivo
- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
- Brecha técnica
- Impacto económico
- ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
- PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS CAPÍTULO 3: DISEÑO / PROPUESTA DE MEJORA
- VINCULACIÓN DE LA CAUSA CON LA SOLUCIÓN
- DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA
- Propuesta de solución
- Descripción específica del modelo
- Aplicación en el caso de estudio
- CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
- Presupuesto de la solución
- Cronograma tentativo del desarrollo del proyecto CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN
- VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA
- ANALISIS DE RESULTADOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES REFERENCIAS
- Indicadores de logro
- Indicador 1: Marco teórico elaborado.
- Indicador 2: Análisis y diagnóstico del problema desarrollado usando herramientas de ingeniería.
- Indicador 3: Diseño y desarrollo de la propuesta de solución.
- Indicador 4: Validación de la solución como también la evaluación de la viabilidad económica, limitaciones y alcance.
1
- CRONOGRAMA
Se presenta cronograma resumido tentativo del proyecto, en el que se considera 20 semanas para PIA 1 y 10 semanas para PIA 2. Se hace presente que se está ocultando algunas actividades por el poco espacio y para que se pueda apreciar mejor (Ver anexo figura 12. Cronograma detallado)
Figura 11
Cronograma resumido
ID
ACTIVIDAD
ACCIÓN
31/07 -
04/08
07/08-
11/08
14/08-
18/08
21/08-
25/08
28/08-
01/09
04/09-
08/09
11/09-
15/09
18/09-
22-09
25/09-
29/09
20/11-
24/11
27/11-
1/12
04/12-
08/12
11/12-
15/12
04/03-
08/03
11/03-
15/03
18/03-
22/03
22/04-
26/04
29/04-
03/05
06/05-
10/05
AGO
AGO
AGO
AGO
SET
SET
SET
SET
SET
NOV
NOV
DIC
DIC
MAR
MAR
MAR
ABR
MAY
MAY
ProyectodeInvestigacionAplicada1
100dias
1
Presentacin del Plan de Investigacion
PRG
2
Exposicin del Plan de Investigacin
PRG
3
Presentacin Plan de Investigacion mejorado
PRG
4
Avance de proyecto y Exposicion
PRG
5
Presentacion de Avance, recibir feddback
PRG
6
Exposicion de preparacion Cap 2
PRG
7
Taller de redaccion
PRG
8
Exposicion de preparacion
PRG
9
Exposicion interna del avamce parcial P.Caps
PRG
17
Avance consideraciones de implementacion
PRG
18
Exposicion del Capitulo 1-3
PRG
19
Exposicion ante jurado externo
PRG
20
Evaluacion final
PRG
ProyectodeInvestigacionAplicada2
50dias
1
Revision de lo elaborado en curso previo
PRG
2
Trabajo autonomo 1
PRG
3
Trabajo autonomo 2
PRG
8
Trabajo autonomo 7
PRG
9
Ejecutar proyecto y validar
PRG
10
Exposicion final de TF
PRG
Fuente: Elaboración propia
1
- REFERENCIAS
Dockree, J., Wang, Q., & Frei, R. (2021a). Error chain analysis—an effective method for tighter manufacturing process control. Production Planning and Control, 32(8), 641–651. https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1749324
Ganganallimath, M. M., Chavaraddi, S., Puranik, V. S., Vizayakumar, K., Bhushi, U. M., Math,
R. B., & Veerendrakumar, C. M. (2023). An Approach Toward Lean Manufacturing Through Application of SMED as a Lean Tool. Lecture Notes in Mechanical Engineering. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9523-0_39
Jachowicz, T., Gajdoš, I., Cech, V., & Krasinskyi, V. (2021). The use of numerical analysis of the injection process to select the material for the injection molding. Open Engineering, 11(1), 963–976. https://doi.org/10.1515/eng-2021-0094
Jurík, L., Horňáková, N., & Domčeková, V. (2020). The application of smed method in the industrial enterprise. Acta Logistica, 7(4). https://doi.org/10.22306/al.v7i4.189
Lopes, R., Silva, F. J. G., Godina, R., Campilho, R., Dieguez, T., Ferreira, L. P., & Baptista, A. (2020). Reducing scrap and improving an air conditioning pipe production line. Procedia Manufacturing, 51. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.10.196
Shahriar, M. M., Parvez, M. S., Islam, M. A., & Talapatra, S. (2022). Implementation of 5S in a plastic bag manufacturing industry: A case study. Cleaner Engineering and Technology, 8. https://doi.org/10.1016/j.clet.2022.100488
Yazıcı, K., Gökler, S. H., & Boran, S. (2021). An integrated SMED-fuzzy FMEA model for reducing setup time. Journal of Intelligent Manufacturing, 32(6). https://doi.org/10.1007/s10845-020-01675-x
CIPSA (30 de abril del 2022). Página principal de CIPSA
SAC.https://cipsa.ciptech.pe/nosotros/
País circular Chile(23 de Marzo del 2022). Reciclaje de plásticos en Chile: avances y brechas de una industria clave para una implementación exitosa de la Ley RE. Recuperado el día 04 de abril del 2022.
https://www.paiscircular.cl/industria/reciclaje-de-plasticos-en-chile-avances-y- brechas-de-una-industria-clave-para-una-implementacion-exitosa-de-la-ley-rep/
- ANEXOS
Anexo 1: Figura 2
Balones
Fuente: Pagina web de CIPSA
Anexo 2: Figura 3
Útiles escolares
Fuente: Pagina web de CIPSA
Anexo 3: Figura 4
Base de datos"Parte productivo"
Fuente: Área de producción de CIPSA (2023)
Anexo 4: Figura 6
Diagrama de Procesos
Fuente: Área de calidad de CIPSA (2023)
Anexo 5: Tabla 4
Porcentaje de scrap reutilizado 2022
MES
CANTIDAD DE SCRAP
CANTIDAD DE SCRAP
REUTILIZADA
% DE REUTILIZACION
ENE
3379.805
3,109
92%
FEB
2826.327
2,628
93%
MAR
4181.079
4,056
97%
ABR
3147.36
3,084
98%
MAY
4257.437
4,045
95%
JUN
3409.464
3,246
95%
JUL
3452.786
3,246
94%
AGO
4029.951
3,828
95%
SET
1270.993
1,182
93%
OCT
1669.023
1,536
92%
NOV
1769.17
1,698
96%
DIC
2450.045
2,352
96%
Total
35843.44
34010
95%
Fuente: Área de calidad de CIPSA (2022)
Anexo 6: Tabla 5
Fallas por linea 2022
LINEA
DIA 12 HRS
NOCHE 12 HRS
TOTAL DE FALLAS
AOKI IV
76
58
134
AOKI II
41
32
73
UNILOY II
19
36
55
PAVAN IX
28
23
51
AOKI V
27
18
45
AOKI III
24
15
39
TOSHIBA
I
27
11
38
AOKI VI
15
13
28
TOSHIBA
II
14
5
19
UNILOY I
10
3
13
PAVAN X
9
2
11
PAVAN II
6
3
9
ARBURG I
3
0
3
Fuente: Área de mantenimiento de CIPSA (2022)
Anexo 7: Figura 7
Causal Merma por sección
Fuente: Área de producción de CIPSA (2023)
Anexo 8: Figura 8
Diagrama de Pareto de causas del problema
Fuente: Area de Producción CIPSA (20223)
1
Anexo 9: Figura 12
Cronograma detallado
ID
ACTIVIDAD
ACCIÓN
31/07 -
04/08
07/08-
11/08
14/08-
18/08
21/08-
25/08
28/08-
01/09
04/09-
08/09
11/09-
15/09
18/09-
22-09
25/09-
29/09
02/10-
06/10
09/10-
13/10
16/10-
20/10
23/10-
27/10
30/10-
03/11
06/11-
10/11
13/11-
17/11
20/11-
24/11
27/11-
1/12
04/12-
08/12
11/12-
15/12
04/03-
08/03
11/03-
15/03
18/03-
22/03
25/03-
29/03
01/04-
05/04
08/04-
12/04
15/04-
19/04
22/04-
26/04
29/04-
03/05
06/05-
10/05
AGO
AGO
AGO
AGO
SET
SET
SET
SET
SET
OCT
OCT
OCT
OCT
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
DIC
DIC
MAR
MAR
MAR
MAR
ABR
ABR
ABR
ABR
MAY
MAY
ProyectodeInvestigacionAplicada1
100dias
1
Presentacin del Plan de Investigacion
PRG
2
Exposicin del Plan de Investigacin
PRG
3
Presentacin Plan de Investigacion mejorado
PRG
4
Avance de proyecto y Exposicion
PRG
5
Presentacion de Avance, recibir feddback
PRG
6
Exposicion de preparacion Cap 2
PRG
7
Taller de redaccion
PRG
8
Exposicion de preparacion
PRG
9
Exposicion interna del avamce parcial P.Caps
PRG
10
Evaluacion parcial
PRG
11
Presentacion modelo de solucion
PRG
12
Taller de redaccion de articulos
PRG
13
Presentacion de diseño y desarrollo
PRG
14
Taller de simulacion
PRG
15
Avance consideraciones de implementacion
PRG
16
Avance consideraciones de implementacion
PRG
17
Avance consideraciones de implementacion
PRG
18
Exposicion del Capitulo 1-3
PRG
19
Exposicion ante jurado externo
PRG
20
Evaluacion final
PRG
ProyectodeInvestigacionAplicada2
50dias
1
Revision de lo elaborado en curso previo
PRG
2
Trabajo autonomo 1
PRG
3
Trabajo autonomo 2
PRG
4
Trabajo autonomo 3 , exposicion interna
PRG
5
Exposiciones capitulo 1,2. Avance Cap.3
PRG
6
Trabajo autonomo 5
PRG
7
Trabajo autonomo 6, exposicion parcial
PRG
8
Trabajo autonomo 7
PRG
9
Ejecutar proyecto y validar
PRG
10
Exposicion final de TF
PRG
Fuente: Elaboración propia
1
1
Anexo 10: Reporte Turnitin
1